2019-11-28
真空係統在真空回潮機中的應用
原機加潮係統采(cǎi)用的是“牛角對噴”型式的加(jiā)潮器,其不足之處是由(yóu)於混合距離短、時(shí)間短,一級水汽混合不充分、霧化效果差,水汽損耗較大,就整體而言係統存在的主要問題是:抽吸到工作真(zhēn)空度666Pa時間較長,蒸汽使用量大,能耗(hào)高。為了能夠解決(jué)這個問(wèn)題,東莞市99色在线观看真空科技有限公司製定了一套真空解決方案——真空係統在真空(kōng)回潮機中(zhōng)的應(yīng)用。真空回潮機(jī)是卷煙製絲生產線上片煙處理的關鍵工序,其主要作用是對(duì)分切機切下的煙片進行(háng)真(zhēn)空(kōng)回潮處理,經過真空回潮(cháo)處理(lǐ)後的片煙水分可以增加3%~5%,溫度可以(yǐ)達到70℃,從而提(tí)高煙片的柔(róu)軟性、抗破碎性、減少煙(yān)片中的青雜氣,並殺死片煙中存(cún)在的蟲卵。
真空(kōng)回潮機的主要構造及(jí)工作原理
真(zhēn)空回潮(cháo)機主要由以下六大(dà)部分組成:即箱體、抽真空(kōng)係統、增濕係統、蒸汽分配(pèi)係統、壓縮空氣係統和控製係統組成。
其工作原理是:物料進入箱體後啟動二級噴射泵抽真空(kōng),當抽到一定真空度後,一級(jí)噴射泵加入抽真空,真空度繼(jì)續下降,當真(zhēn)空度達到標定值時,抽真空係(xì)統停止工作;關閉真(zhēn)空閥,同時增(zēng)濕係統工作,向箱體內噴入混合後的增濕汽和增濕水;當增(zēng)濕到一定值時,再(zài)抽真空到標(biāo)定值(zhí),然後關閉真空閥,同時增(zēng)濕係統再次工作,循環次數的多少根據工藝要求確定。當滿足工藝要求後,真(zhēn)空,開門,運出已增(zēng)溫增濕的(de)煙(yān)片,完成整個回潮過程。
基(jī)於以上分析做出以(yǐ)下改進方案:
1、抽真空係統采用四級(jí)五泵式真空係統,代替(tì)原(yuán)機的一套二級三泵真空係統提高(gāo)設備工作真空度、縮短工作周期,解決回透率低、產能(néng)無法提高的問題。
采用這種方式造成能耗高的原因是因為每級蒸汽(qì)噴射泵的壓縮比(bǐ)較大、因而蒸汽能耗較大。
改造後由於蒸汽噴射泵(bèng)是多級(jí)接力式的,因而每級(jí)蒸汽噴射泵壓(yā)縮比與改造前相比大大減小,因此設備效率較高、能耗較小。
此外,與(yǔ)之配套的冷卻水循環係統(tǒng)也相應進行改進,其主要內容是由原設備冷卻水係統在(zài)整個工作周(zhōu)期都一直在連續運轉改(gǎi)為根據實際需要間斷性供、排水。
采用99色在线观看真空係統在真空(kōng)回潮(cháo)機中的(de)應用,其特點是:
(1)加潮器內置(zhì)二級引射集成(chéng),增大汽水強製混合程度,是(shì)實現汽水充分混合的較(jiào)理想結構。
(2)引射器出口(kǒu)采用旋流對撞結構,增強蒸汽(qì)霧化程度。
(3)回潮箱內設置霧化(huà)罩,減少明水迸濺,杜絕水漬煙。安裝位置在箱體(tǐ)頂部,杜絕了棚板兩側因溫(wēn)差而形成冷凝水的弊端(duān)。
通過(guò)分析(xī)可以看出,設備通過改進後,能耗、效率等各項性能指標得到(dào)了優化,效果非常(cháng)明顯,並取得較好的經濟效益,符合節能(néng)降耗和清潔生產的要求。
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